{"title":"Flow生产过程采用钢索平衡法进行评估,以增加PT. Adhi Persada混凝土Plant mojokerto - east java的生产能力","authors":"Andika Okayana","doi":"10.25105/jti.v13i1.17520","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Intisari—Pembangunan infrastruktur pada proyek smelter Gresik membutuhkan banyak sekali precast spun pile, dimana saat ini kapasitas pabrik tidak mampu memenuhi kebutuhan supply harian di proyek. Untuk melayani Kapasitas produksi yang dibutuhkan adalah 80 unit/hari sedangkan kapasitas saat ini masih di bawah 50 unit/hari. Lini produksi saat ini masih menunjukkan ketidakseimbangan output dari masing-masing stasiun kerja yang ada, hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan delay, bottle neck dan proses produksi menjadi tidak efektif dampaknya kapasitas menjadi menurun. Penelitian ini menggunakan metode Line Balancing, melakukan survey langsung dengan metode Time studi, Process Activity Mapping (PAM), selanjutnya dianalisa menggunakan RCA (Root Cause Analysis) dengan wawancara terstruktur dalam mencari pemasalahan dan usulan perbaikan. Dengan metode tersebut bisa mengetahui kondisi eksisting masing-masing stasiun kerja, mengetahui aliran proses produksi, mengidentifikasi adanya pemborosan, dengan mengelompokkan tahapan proses produksi menjadi aktivitas yang Value Added (VA), Non Value Added (NVA) dan Necessary but Non Value Added (NNVA) dan mengetahui permasalahan yang terjadi untuk dapat diberikan solusi perbaikan yang perlu dilakukan. Untuk memenuhi kapasitas produksi 80 btg per hari maka nilai Takt Time adalah 15 menit/btg. Hasil dari penelitian ini menunjukan kondisi awal terdapat 4 stasiun kerja yang memiliki nilai Station time diatas 15 menit/btg dan memiliki nilai NVA sebesar 14,71%, setelah dilakukan analisa dan perbaikan kepada 5 variable penelitian yaitu Lini produksi, Flow Produksi, Prosedur kerja, Ketersediaan Alat dan Orang, nilai NVA dapat diturunkan menjadi 4,58% dan keseluruhan Station Time memiliki nilai dibawah 15 menit/btg sehingga target kapasitas produksi 80 btg/hari dapat terpenuhi. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kapasitas produksi spun pile dan juga precast di pabrik lain yang ingin melakukan peningkatan kapasitas produksi agar peningkatan yang dilakukan tepat dan sesuai kebutuhan. \nAbstract—Infrastructure development for the Gresik smelter project requires a lot of precast spun piles, where the current factory capacity is unable to meet the project's daily supply needs. To serve the required production capacity is 80 units/day, while the current capacity is still below 50 units/day. The current production line still shows an imbalance in the output of each existing work station, this results in problems with delays, bottle necks and the production process becomes ineffective resulting in decreased capacity. This study used the Line Balancing method, conducted direct surveys using the Time Study method, Process Activity Mapping (PAM), then analyzed using RCA (Root Cause Analysis) with structured interviews to find problems and suggestions for improvements. With this method you can find out the existing conditions of each work station, know the flow of the production process, identify waste, by grouping the stages of the production process into activities that are Value Added (VA), Non Value Added (NVA) and Necessary but Non Value Added (NNVA) and know the problems that occur to be able to provide solutions for improvements that need to be done. To fulfill a production capacity of 80 units/day, the Takt Time value is 15 minutes/unit. The results of this study indicate that the initial conditions are 4 work stations that have a Station Time above 15 minutes/unit and have an NVA value of 14.71%, after analysis and improvement of 5 research variables, production lines, flow production, work procedures, availability Tools and Man Power. The NVA value can be reduced to 4.58% and the overall Station Time has a value of under 15 minutes/bob so that the production capacity target of 80 units/day can be fulfilled. This research can be used as a reference for evaluating the production capacity of spun pile and also precast in other factories that wish to increase production capacity so that the increase is carried out appropriately and as needed.","PeriodicalId":32828,"journal":{"name":"Jurnal Teknik Industri","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Evaluasi Flow Proses Produksi dengan Metode Line Balancing untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Tiang Pancang Bulat Pada PT. Adhi Persada Beton Plant Mojokerto-Jawa Timur\",\"authors\":\"Andika Okayana\",\"doi\":\"10.25105/jti.v13i1.17520\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Intisari—Pembangunan infrastruktur pada proyek smelter Gresik membutuhkan banyak sekali precast spun pile, dimana saat ini kapasitas pabrik tidak mampu memenuhi kebutuhan supply harian di proyek. Untuk melayani Kapasitas produksi yang dibutuhkan adalah 80 unit/hari sedangkan kapasitas saat ini masih di bawah 50 unit/hari. Lini produksi saat ini masih menunjukkan ketidakseimbangan output dari masing-masing stasiun kerja yang ada, hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan delay, bottle neck dan proses produksi menjadi tidak efektif dampaknya kapasitas menjadi menurun. Penelitian ini menggunakan metode Line Balancing, melakukan survey langsung dengan metode Time studi, Process Activity Mapping (PAM), selanjutnya dianalisa menggunakan RCA (Root Cause Analysis) dengan wawancara terstruktur dalam mencari pemasalahan dan usulan perbaikan. Dengan metode tersebut bisa mengetahui kondisi eksisting masing-masing stasiun kerja, mengetahui aliran proses produksi, mengidentifikasi adanya pemborosan, dengan mengelompokkan tahapan proses produksi menjadi aktivitas yang Value Added (VA), Non Value Added (NVA) dan Necessary but Non Value Added (NNVA) dan mengetahui permasalahan yang terjadi untuk dapat diberikan solusi perbaikan yang perlu dilakukan. Untuk memenuhi kapasitas produksi 80 btg per hari maka nilai Takt Time adalah 15 menit/btg. Hasil dari penelitian ini menunjukan kondisi awal terdapat 4 stasiun kerja yang memiliki nilai Station time diatas 15 menit/btg dan memiliki nilai NVA sebesar 14,71%, setelah dilakukan analisa dan perbaikan kepada 5 variable penelitian yaitu Lini produksi, Flow Produksi, Prosedur kerja, Ketersediaan Alat dan Orang, nilai NVA dapat diturunkan menjadi 4,58% dan keseluruhan Station Time memiliki nilai dibawah 15 menit/btg sehingga target kapasitas produksi 80 btg/hari dapat terpenuhi. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kapasitas produksi spun pile dan juga precast di pabrik lain yang ingin melakukan peningkatan kapasitas produksi agar peningkatan yang dilakukan tepat dan sesuai kebutuhan. \\nAbstract—Infrastructure development for the Gresik smelter project requires a lot of precast spun piles, where the current factory capacity is unable to meet the project's daily supply needs. To serve the required production capacity is 80 units/day, while the current capacity is still below 50 units/day. The current production line still shows an imbalance in the output of each existing work station, this results in problems with delays, bottle necks and the production process becomes ineffective resulting in decreased capacity. This study used the Line Balancing method, conducted direct surveys using the Time Study method, Process Activity Mapping (PAM), then analyzed using RCA (Root Cause Analysis) with structured interviews to find problems and suggestions for improvements. With this method you can find out the existing conditions of each work station, know the flow of the production process, identify waste, by grouping the stages of the production process into activities that are Value Added (VA), Non Value Added (NVA) and Necessary but Non Value Added (NNVA) and know the problems that occur to be able to provide solutions for improvements that need to be done. To fulfill a production capacity of 80 units/day, the Takt Time value is 15 minutes/unit. The results of this study indicate that the initial conditions are 4 work stations that have a Station Time above 15 minutes/unit and have an NVA value of 14.71%, after analysis and improvement of 5 research variables, production lines, flow production, work procedures, availability Tools and Man Power. The NVA value can be reduced to 4.58% and the overall Station Time has a value of under 15 minutes/bob so that the production capacity target of 80 units/day can be fulfilled. This research can be used as a reference for evaluating the production capacity of spun pile and also precast in other factories that wish to increase production capacity so that the increase is carried out appropriately and as needed.\",\"PeriodicalId\":32828,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Teknik Industri\",\"volume\":\"16 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-07-29\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Teknik Industri\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25105/jti.v13i1.17520\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Teknik Industri","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25105/jti.v13i1.17520","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
本质——smelter Gresik项目的基础设施建设需要大量的预先发布,因为工厂目前无法满足项目中日常供应的需求。为生产能力服务,所需的产能为80台/天,而目前产能仍低于50台/天。目前,生产线仍然显示每个工作站的输出失衡,这导致了延迟、瓶颈和生产过程的无效影响,生产能力下降。本研究采用线性平衡法、时间研究方法进行现场调查、处理程序风险(PAM),然后使用RCA(根原因分析)进行分析,以进行结构采访,寻找解决方案和改进建议。通过这种方法可以了解现有各工作站的状况,了解生产过程,识别存在浪费流量,通过生产过程分组阶段成为活动的价值额外的非价值(VA),额外的(NVA)和额外的必要但非价值(NNVA)知道发生了问题才能得到了需要改进的解决方案。每天提供80个btg的生产能力,那么Takt时间值是15分钟/btg。这项研究的结果显示有4工作站有价值的初步分析条件车站时间在15分钟后-比特币14,71%大小的北越有价值,研究、分析和改进对5做可变生产线、生产流动、工作程序、工具和人的可用性NVA价值能被降级为4,58%和整个车站时间15分钟-比特币让下面有价值80比特币-一天可以生产能力实现目标。本研究可作为一项研究的研究对象,评估皮尔斯的生产能力,并对其他希望提高生产能力,使生产能力得到适当和适当的利用。不流动——为伟大的斯默尔项目提供大量产品的基础设施发展,在那里,目前的工厂电容无法满足项目的日常需求。为了服务需求生产电路局的要求是80单元/天,而目前的电力局仍然低于50单元/日。当前的生产路线仍然显示出对每个存在工作岗位产出的影响,这一结果导致了对延迟、瓶内和生产过程的有效重申。这项研究使用了固定的方法,采用了直接测量的方法,使用时间研究方法,进行流程分析(PAM),然后对RCA(根原因分析)进行分析,并进行结构分析,以发现问题并提出建议。用这个方法你可以发现每工作之existing条件车站,知道流》制作的过程,透露荒原的阶段》,由grouping制作的过程进入活动那是价值额外的(VA),非价值额外的(NVA)和额外的必要但非价值(NNVA)知道那个occur to be able to the problems。解决方案为improvements这种需要干得就有多寂寞。为了实现80单元/天的生产电路局,预计时间为15分钟/单位。这项研究的结果显示,最初的调控是在15分钟/单位的工作时间,在分析和改进5项研究变量、生产流程、流动生产、工作流程、工具和人力之后,有14.71%的NVA值。NVA值可调至4.58%,覆盖时间为15分钟/bob,因此生产可达80单元/日目标。这项研究可以用作研究对象,对希望增加生产电能的产品进行评估,同时也在希望增加生产电能的其他因素中加以介绍,因此增加提供了相应的认可和需要。
Evaluasi Flow Proses Produksi dengan Metode Line Balancing untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Tiang Pancang Bulat Pada PT. Adhi Persada Beton Plant Mojokerto-Jawa Timur
Intisari—Pembangunan infrastruktur pada proyek smelter Gresik membutuhkan banyak sekali precast spun pile, dimana saat ini kapasitas pabrik tidak mampu memenuhi kebutuhan supply harian di proyek. Untuk melayani Kapasitas produksi yang dibutuhkan adalah 80 unit/hari sedangkan kapasitas saat ini masih di bawah 50 unit/hari. Lini produksi saat ini masih menunjukkan ketidakseimbangan output dari masing-masing stasiun kerja yang ada, hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan delay, bottle neck dan proses produksi menjadi tidak efektif dampaknya kapasitas menjadi menurun. Penelitian ini menggunakan metode Line Balancing, melakukan survey langsung dengan metode Time studi, Process Activity Mapping (PAM), selanjutnya dianalisa menggunakan RCA (Root Cause Analysis) dengan wawancara terstruktur dalam mencari pemasalahan dan usulan perbaikan. Dengan metode tersebut bisa mengetahui kondisi eksisting masing-masing stasiun kerja, mengetahui aliran proses produksi, mengidentifikasi adanya pemborosan, dengan mengelompokkan tahapan proses produksi menjadi aktivitas yang Value Added (VA), Non Value Added (NVA) dan Necessary but Non Value Added (NNVA) dan mengetahui permasalahan yang terjadi untuk dapat diberikan solusi perbaikan yang perlu dilakukan. Untuk memenuhi kapasitas produksi 80 btg per hari maka nilai Takt Time adalah 15 menit/btg. Hasil dari penelitian ini menunjukan kondisi awal terdapat 4 stasiun kerja yang memiliki nilai Station time diatas 15 menit/btg dan memiliki nilai NVA sebesar 14,71%, setelah dilakukan analisa dan perbaikan kepada 5 variable penelitian yaitu Lini produksi, Flow Produksi, Prosedur kerja, Ketersediaan Alat dan Orang, nilai NVA dapat diturunkan menjadi 4,58% dan keseluruhan Station Time memiliki nilai dibawah 15 menit/btg sehingga target kapasitas produksi 80 btg/hari dapat terpenuhi. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kapasitas produksi spun pile dan juga precast di pabrik lain yang ingin melakukan peningkatan kapasitas produksi agar peningkatan yang dilakukan tepat dan sesuai kebutuhan.
Abstract—Infrastructure development for the Gresik smelter project requires a lot of precast spun piles, where the current factory capacity is unable to meet the project's daily supply needs. To serve the required production capacity is 80 units/day, while the current capacity is still below 50 units/day. The current production line still shows an imbalance in the output of each existing work station, this results in problems with delays, bottle necks and the production process becomes ineffective resulting in decreased capacity. This study used the Line Balancing method, conducted direct surveys using the Time Study method, Process Activity Mapping (PAM), then analyzed using RCA (Root Cause Analysis) with structured interviews to find problems and suggestions for improvements. With this method you can find out the existing conditions of each work station, know the flow of the production process, identify waste, by grouping the stages of the production process into activities that are Value Added (VA), Non Value Added (NVA) and Necessary but Non Value Added (NNVA) and know the problems that occur to be able to provide solutions for improvements that need to be done. To fulfill a production capacity of 80 units/day, the Takt Time value is 15 minutes/unit. The results of this study indicate that the initial conditions are 4 work stations that have a Station Time above 15 minutes/unit and have an NVA value of 14.71%, after analysis and improvement of 5 research variables, production lines, flow production, work procedures, availability Tools and Man Power. The NVA value can be reduced to 4.58% and the overall Station Time has a value of under 15 minutes/bob so that the production capacity target of 80 units/day can be fulfilled. This research can be used as a reference for evaluating the production capacity of spun pile and also precast in other factories that wish to increase production capacity so that the increase is carried out appropriately and as needed.